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我厂是一个小污水厂,设计能力500方每天,现实际水量50方.工艺为“折流、淹没式生物膜法”.现运行方式;1台鼓风机24h曝气(3.2立方/h),回流泵12回流,但出水TP始终在1.5--2.3,氨氮15--25,
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我厂是一个小污水厂,设计能力500方每天,现实际水量50方.工艺为“折流、淹没式生物膜法”.现运行方式;
1台鼓风机24h曝气(3.2立方/h),回流泵12回流,但出水TP始终在1.5--2.3,氨氮15--25,
1台鼓风机24h曝气(3.2立方/h),回流泵12回流,但出水TP始终在1.5--2.3,氨氮15--25,
▼优质解答
答案和解析
曝气(3.2立方/h)是不是弄错了?应该是3.2立方/分钟吧?这样的话原设计总气水比大概9.2:1,稍稍偏小,可能进水COD本身很低,楼主所在地可能在北方.
但实际水量太小,气水比达到92:1,曝气相对就过量了,泥量会偏少,除磷效果会打折扣,硝化效果在高气量下应该不错,但是硝化菌太少的话也会影响效果.还有就是生物膜法对除氮有正面影响,因为生物膜有利于硝化菌存活,但对除磷可能有不利影响,因为剩余泥量少,吸磷效果也自然少.
本工艺要间歇曝气可能效果会更差,一旦停止曝气,生物膜内层厌氧产气,再曝气的时候生物膜脱落就更糟糕了.
我觉得比较可行的办法是装一台变频器控制风机转速,减小风量.如果曝气池各部分气量可调,最好前面气量减少甚至让它完全厌氧(但一段时间要开曝气冲一下曝气器,以免堵塞影响后面水量增大时处理效果),后面部分气量还是要大,保证硝化反应效果.
最终估计出水TP能到1.0以下,到0.5可能有困难,氨氮15以下应该可以做到.
但实际水量太小,气水比达到92:1,曝气相对就过量了,泥量会偏少,除磷效果会打折扣,硝化效果在高气量下应该不错,但是硝化菌太少的话也会影响效果.还有就是生物膜法对除氮有正面影响,因为生物膜有利于硝化菌存活,但对除磷可能有不利影响,因为剩余泥量少,吸磷效果也自然少.
本工艺要间歇曝气可能效果会更差,一旦停止曝气,生物膜内层厌氧产气,再曝气的时候生物膜脱落就更糟糕了.
我觉得比较可行的办法是装一台变频器控制风机转速,减小风量.如果曝气池各部分气量可调,最好前面气量减少甚至让它完全厌氧(但一段时间要开曝气冲一下曝气器,以免堵塞影响后面水量增大时处理效果),后面部分气量还是要大,保证硝化反应效果.
最终估计出水TP能到1.0以下,到0.5可能有困难,氨氮15以下应该可以做到.
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